高、低壓給水加熱器的投運(yùn)
[摘要]300MW機(jī)組高、低壓給水加熱器的投運(yùn),一直是困擾機(jī)組正常、安全運(yùn)行的難題。為了投準(zhǔn)測量信號嚴(yán)把設(shè)備檢驗關(guān),并作模擬振動試驗,對容易誤動的開關(guān),加了彈簧墊。在系統(tǒng)投入前,對系統(tǒng)所有管道進(jìn)行了沖洗。高加實際投運(yùn)發(fā)現(xiàn),先投入壓力高,后投入壓力低的加熱器,并采取一定措施,可避免瞬時大量來水、水位的劇烈波動及誤發(fā)高三值的現(xiàn)象。
300MW機(jī)組的高、低壓給水加熱器的投運(yùn),一直是困擾機(jī)組正常、安全運(yùn)行的難題,水位太高易引起水位倒灌,危及汽機(jī);水位太低,使高加遭受蒸汽的高速沖刷,危及加熱器的運(yùn)行安全,特別是對于試運(yùn)機(jī)組,往往由于系統(tǒng)內(nèi)部的擾動,水位測量不準(zhǔn)浮筒接點誤動等諸種因素,耗用大量的人力、物力和時間,使進(jìn)入168h的時間大大增加。而且,高、低壓加熱器在高負(fù)荷運(yùn)行時,突然切除,容易引起系統(tǒng)的劇烈擾動,誘發(fā)事故。
1設(shè)備簡介襄樊電廠高壓給水加熱器采用大旁路系統(tǒng),共配置3臺,其溫度設(shè)計值如表1所示。
表1高壓給水加熱器溫度設(shè)計值℃1號高加2號高加3號高加水側(cè)設(shè)計溫度汽側(cè)設(shè)計溫度低壓給水加熱器共有5號、6號、7號、8號4臺其中7號、8號低加組合在一起,置于凝汽器頸部其溫度設(shè)計值如表2所示。
表2低壓給水加熱器溫度設(shè)計值℃5號低加6號低加7號低加8號低加水側(cè)溫度(設(shè)計值汽側(cè)溫度(設(shè)計值汽側(cè)工作溫度2測量設(shè)備及安裝高、低壓加熱器的水位模擬量測量采用羅斯蒙特3051C智能變送器,其中2臺進(jìn)入MCS,1臺進(jìn)入DAS。用于高、低壓加熱器保護(hù)的水位開關(guān)量信號采用SOR的浮筒測量開關(guān),為了投準(zhǔn)測量信號,在施工前,嚴(yán)格把好設(shè)備檢驗關(guān),使動作值精確,并作模擬振動實驗,人為敲打測量浮筒,檢驗開關(guān)的可靠性。對容易誤動的開關(guān),采取增加彈簧等各種防誤動措施。在測量設(shè)備安裝過程中,要根據(jù)制造廠和設(shè)計院提供的圖紙,制定出合理的安裝方案。對高加浮筒的接線采用耐高溫電纜,防止高加汽溫較高烤壞電纜,短接而誤發(fā)信號。
3低壓加熱器的投運(yùn)在系統(tǒng)投運(yùn)之前,對系統(tǒng)和儀表管路要沖洗干凈,防止管路堵塞造成測量異常。在機(jī)組啟動時,強(qiáng)開加熱器旁路疏水門,隨機(jī)投入高、低加熱器系統(tǒng)。
在負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行、水位測量變送器平衡容器冷凝滿水后(或者人為灌滿水),試投低加系統(tǒng)。先投5號低加,試著關(guān)閉事故疏水門,檢查水位變送器測量值及趨勢是否正確,主疏水門動作是否正常,水位接點信號隨水位變化動作是否合理。在接點信號和模擬量信號都正常后,投入5號低加主疏水自動閥門,關(guān)閉5號低加事故疏水門,待穩(wěn)定后,再精調(diào)水位設(shè)定值,使疏水溫度正常,給水與疏水溫度差在5.5~11℃之間。然后再依次投入6號、7號、8號低壓加熱器。
收稿日期·54·電力建設(shè)2000年第8期在襄樊電廠4號機(jī)低加投入過程中,發(fā)生6號低加不能向7號低加正常疏水,以致6號低加投不上的問題。經(jīng)過分析、研究,結(jié)合當(dāng)時由于3號門在運(yùn)行中自動關(guān)閉的情況,為保證運(yùn)行安全,將2號門常開。因7號低加旁路比主路阻力小,導(dǎo)致給水量主要經(jīng)旁路通過,流經(jīng)7號低加的水量極少,使7號低加抽汽凝結(jié)量極小。這樣,7號低加汽側(cè)壓力較高,6號低加和7號低加壓差滿足不了疏水壓差要求,而6號和7號低加疏水管內(nèi)的水柱高近6m,所以在壓差太小的情況下,水根本疏不動。為了能實現(xiàn)正常疏水,必須降低7號低加汽側(cè)壓力,所以決定關(guān)閉7號低加的旁路門即2號門,使給水流經(jīng)7號低加,加大汽側(cè)蒸汽的冷凝量,從而降低7號低加汽側(cè)壓力。在關(guān)閉旁路門后,6號和7號低加的壓差馬上滿足了要求,實現(xiàn)正常疏水,如圖1所示。
圖16號、7號低壓給水加熱器管路連接圖4高壓加熱器的投運(yùn)當(dāng)機(jī)組啟動時,隨機(jī)投入高加系統(tǒng)水側(cè),強(qiáng)制打開高加系統(tǒng)的旁路疏水系統(tǒng),當(dāng)機(jī)組帶到一定負(fù)荷后,手動開啟抽汽閥至合適開度,使高加隨著汽輪機(jī)升負(fù)荷逐漸升溫升壓,對高加系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱,在機(jī)組負(fù)荷滿足要求后,開始試投,若依據(jù)規(guī)程則應(yīng)先投壓力低,再投壓力高的,即按照3號、2號、1號的次序投入。但在實際投入中發(fā)現(xiàn),在按這一順序投運(yùn)時容易引起高加解列。在投入3號高加后,投入2號瞬間,2號高加主疏水門和事故疏水門都是關(guān)閉的負(fù)荷較高,二段抽汽量較大,冷凝水量很大,高加水位升高很快。2號到3號高加的主疏水門是氣動調(diào)節(jié)門,在開始投入時,會有一個延滯,水位就會升到一個比較高的水位,以致氣動調(diào)節(jié)門會有一個過調(diào)使疏入到3號高加的水量會有一個瞬時大流量。這時由于3號高加的主疏水門也是氣動調(diào)節(jié)門,有一個響應(yīng)時間,再加上3號高加本身的凝結(jié)水量也較大,所以3號高加的水位調(diào)節(jié)速度對這一大量的疏水不能很好地適應(yīng),因此會造成3號高加水位的劇烈波動,容易誤發(fā)水位高三值。為了避免這一缺陷我們決定先投高加系統(tǒng)上游的疏水,即先投1號高加,在1號高加投入后,再投2號和3號高加,這樣就避免了瞬時大量來水、水位的劇烈波動和誤發(fā)高三值的現(xiàn)象。在1號高加投入后,再依次投入2號和3號高加,在3號高加疏水壓力大于除氧器壓力0.2MPa時,開啟3號高加至除氧器疏水門,關(guān)閉事故疏水門,在3個高加都穩(wěn)定后,再精調(diào)水位,使疏水端溫差為5.6℃左右。
以往300MW機(jī)組的高低加投運(yùn),往往要花費(fèi)很長時間,有的甚至需要幾天,而且在試運(yùn)中還容易誤發(fā)信號,使高加解列。在襄樊電廠4號機(jī)調(diào)試中由于準(zhǔn)備工作充分,改變投運(yùn)方式,投高低加僅用h,而且在試運(yùn)中,未出現(xiàn)1次誤發(fā)信號,確保了襄樊4號機(jī)168h試運(yùn)的順利進(jìn)行,縮短了機(jī)組整套啟動調(diào)試時間。襄樊電廠4號機(jī)組從首次沖轉(zhuǎn)至完成168h滿負(fù)荷試運(yùn)僅用15天,為襄樊電廠4號機(jī)組創(chuàng)“精品工程”作出了貢獻(xiàn)。
(上接第48頁)提出了越來越高的要求。為了全面提高機(jī)組移交水平,調(diào)試人員承擔(dān)著十分重要的責(zé)任,應(yīng)注意抓好以下幾項工作(1)應(yīng)盡早進(jìn)入施工現(xiàn)場,介入工程有關(guān)活動了解工程詳細(xì)情況,熟悉消化設(shè)備性能和技術(shù)特點針對調(diào)試中可能出現(xiàn)的問題,與設(shè)計、施工、制造、監(jiān)理等單位有關(guān)人員密切協(xié)作,使可能出現(xiàn)的問題在施工中,調(diào)試前予以消除。
(2)搞好人員培訓(xùn),廣泛收集資料,認(rèn)真編寫調(diào)試方案,并組織專家會審。做好調(diào)試儀器設(shè)備的準(zhǔn)備工作。發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,攻克技術(shù)難關(guān),嚴(yán)格按《新啟規(guī)》組織完成機(jī)組調(diào)試工作。
(3)施工單位應(yīng)積極配合,為調(diào)試盡早順利開展工作創(chuàng)造條件。如熱控DCS系統(tǒng)的安裝與受電應(yīng)抓緊進(jìn)行,其他安裝未完項目也應(yīng)按調(diào)試分部試運(yùn)計劃要求的時間提前完成。
(4)為了縮短整套啟動的時間,必須做好分部試運(yùn)的工作,及時消除存在的各種缺陷、完善系統(tǒng)、重點抓好機(jī)組熱工保護(hù)、熱控自動,做好各種試驗工作,并及時做好質(zhì)量驗收簽證等。在點火吹管時應(yīng)達(dá)到鍋爐投粉,投汽動給水泵,投汽機(jī)盤車系統(tǒng)的條件,以節(jié)省燃油和縮短整套啟動階段的時間。
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