1. 了解LOGO!
開始設(shè)計HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺,是在2009年。那時候我們廠技術(shù)部決定自主開發(fā)新型回轉(zhuǎn)工作臺,用以配合落地式鏜銑床等主機(jī)以進(jìn)行加工。該臺新型回轉(zhuǎn)工作臺要求液壓機(jī)構(gòu)具備自動夾緊功能,靜壓機(jī)構(gòu)及潤滑控制也需與之匹配相關(guān)聯(lián)的動作,同時各部分操縱有較多邏輯時序及限制要求,而在機(jī)床操作上要求盡量簡單易用。因此,采用小型PLC進(jìn)行邏輯控制,以滿足機(jī)床的各項性能要求成為最佳的選擇。我廠的出口型搖臂鉆床當(dāng)時已經(jīng)采用了西門子的LOGO!進(jìn)行邏輯控制,通過大量產(chǎn)品運(yùn)行調(diào)試的結(jié)果可以看到,LOGO!其控制性能始終非常優(yōu)良,工作穩(wěn)定性亦值得信賴,這些優(yōu)點在后期產(chǎn)品反饋信息中也得到了印證,可以說 LOGO!為我們的產(chǎn)品提供了有力的技術(shù)保障,同時也創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和市場品牌影響力。因此,我著重考慮采用LOGO!對新型回轉(zhuǎn)工作臺進(jìn)行控制。
2. 選擇LOGO!
通過對多種品牌PLC的分析與篩選,最終決定選擇LOGO!作為產(chǎn)品的控制單元。首先,LOGO!優(yōu)越于其它品牌PLC的寬范圍輸入電壓特點極大方便了產(chǎn)品的設(shè)計,同時保證了機(jī)床運(yùn)行的可靠性;其次,LOGO!精簡小巧的體積占用空間小,而且其擴(kuò)展模塊無需連接電纜而與主模塊可直插相連,既方便又節(jié)省空間;另外,其簡便的編程調(diào)試、可靠的控制性能及便捷的程序存儲模塊為產(chǎn)品設(shè)計及今后量產(chǎn)提供了有力的保障。綜合多方考慮,最終確定LOGO!成為不二的選擇。
3. 應(yīng)用LOGO!
(1) 應(yīng)用簡述
采用LOGO!控制的新型回轉(zhuǎn)工作臺,其多為配合落地式鏜銑床等粗加工、重切削型機(jī)床使用,用以裝卡、承載待加工零件等。在控制上,其應(yīng)實現(xiàn)的功能包括進(jìn)給軸切換、進(jìn)給軸點動和自動進(jìn)給、液壓機(jī)構(gòu)和潤滑機(jī)構(gòu)的邏輯控制以及相關(guān)的關(guān)聯(lián)互鎖、延時控制等功能。經(jīng)過多臺產(chǎn)品的多次調(diào)試與檢驗,證明LOGO!可以良好地實現(xiàn)所有預(yù)設(shè)功能,并可以穩(wěn)定運(yùn)行,取得的效果非常出色。
(2) 工藝流程介紹
LOGO!在該HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺中的控制流程可以用如下圖1清晰地予以表示:
圖1 HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺控制流程圖
(3) 系統(tǒng)硬件配置
采用LOGO!控制的HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺,電氣上主要由操作單元(如控制盒按鈕、機(jī)械操作拉桿開關(guān)等)、控制單元(如LOGO!)、驅(qū)動單元(如接觸器、繼電器等)、執(zhí)行單元(如電動機(jī)、電磁閥等)以及反饋單元(如限位開關(guān)等)組成。
操作單位采用手持式移動操作盒,其上的各個按鈕、旋鈕配合機(jī)械拉桿到位開關(guān)共同使用,作為機(jī)床控制器的部分輸入信號參與控制?刂茊卧獮橐粋基本模塊LOGO!230RCO和一個擴(kuò)展模塊LOGO!DM8 230R,其12個輸入點和8個輸出點全部參與控制。驅(qū)動單元分為兩部分:一部分驅(qū)動進(jìn)給電機(jī)(5.5kW)和油泵電機(jī)(1.5kW),均采用西門子3TS系列接觸器進(jìn)行控制;另一部分驅(qū)動兩組電磁閥和六部指示燈,均采用西門子3TH系列中間繼電器進(jìn)行控制。執(zhí)行單元已如上所述,為兩個電動機(jī)、兩組電磁閥和六部指示燈。反饋單元由各部行程限位開關(guān)和各部液壓檢測開關(guān)組成,亦作為機(jī)床控制器的部分輸入信號參與控制。
HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺的電氣控制柜內(nèi)部電盤硬件布局結(jié)構(gòu)如下圖2 所示:
圖2 HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺控制柜內(nèi)部電盤圖
(4) 軟件開發(fā)
HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺的PLC輸入輸出信號分配如下表1所示:
表格1,HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺輸入輸出信號表
Fig1,The I/O signal of HT200B operating platform
I1 (230RCO) |
機(jī)床啟動 |
I2 (230RCO) |
正向點動運(yùn)行 |
I3 (230RCO) |
反向點動運(yùn)行 |
I4 (230RCO) |
油泵停止 |
I5 (230RCO) |
正向機(jī)動進(jìn)給 |
I6 (230RCO) |
反向機(jī)動進(jìn)給 |
I7 (230RCO) |
分配工作臺 |
I8 (230RCO) |
分配滑座 |
I9(DM8 230R/I1) |
工作臺/滑座切換信號 |
I10 (DM8 230R/I2) |
滑座液壓信號 |
I11 (DM8 230R/I3) |
光學(xué)照明 |
I12 (DM8 230R/I4) |
粗尺照明 |
Q1 (230RCO) |
進(jìn)給電機(jī)正向運(yùn)行 |
Q2 (230RCO) |
進(jìn)給電機(jī)反向運(yùn)行 |
Q3 (230RCO) |
油泵電機(jī)運(yùn)行 |
Q4 (230RCO) |
光學(xué)照明輸出 |
Q5(DM8 230R/Q1) |
工作臺運(yùn)動分配 |
Q6(DM8 230R/Q2) |
滑座運(yùn)動分配 |
Q7(DM8 230R/Q3) |
粗尺照明輸出 |
Q8(DM8 230R/Q4) |
運(yùn)動指示燈輸出 |
HT200B型回轉(zhuǎn)工作臺的LOGO!程序,主體程序基本可以分為三部分:即進(jìn)給電機(jī)的運(yùn)動控制,各進(jìn)給軸的運(yùn)動分配,油泵運(yùn)行控制三個部分。
圖3為進(jìn)給電機(jī)運(yùn)動控制部分的梯形圖程序段。進(jìn)給電機(jī)的運(yùn)行受到進(jìn)給軸選擇、機(jī)械拉桿結(jié)合位置、液壓信號、運(yùn)行延時、正方向選擇等多個條件的制約。以滑座正向運(yùn)行為例:首先需要將手持盒旋鈕SA2分配至滑座(I7為斷,I8為通),然后將機(jī)械拉桿分配至滑座結(jié)合位置(I9為斷),待到滑座液壓信號觸發(fā)(I10為通)和電機(jī)運(yùn)行延時觸發(fā)(T001為通,T008為通)時,按下正向運(yùn)行按鈕(此時應(yīng)當(dāng)M1為通,M5為通,M6為斷),則此時滑座進(jìn)行正向運(yùn)行(即M7通,M9斷,Q1通,Q2斷)。
圖3 進(jìn)給電機(jī)運(yùn)動控制
圖4為進(jìn)給軸運(yùn)動分配的梯形圖程序段。各軸的運(yùn)動分配受到手持盒操作和機(jī)械拉桿結(jié)合的共同影響。如要分配工作臺運(yùn)動,則需要手持盒旋鈕SA2分配至工作臺(I7為通,I8為斷),機(jī)械拉桿分配至工作臺結(jié)合位置(I9為通)同時油泵運(yùn)行(M3為通)時方可執(zhí)行(Q5為通)。
圖4 進(jìn)給軸運(yùn)動分配
圖5為油泵運(yùn)行控制的梯形圖程序段。油泵的控制受到運(yùn)動分配、液壓信號等多重條件的影響,其核心功能是保證機(jī)床在任何動作狀態(tài)下,都可以實現(xiàn)油泵的自動啟動運(yùn)行。
圖5 油泵運(yùn)行分配
(5)使用LOGO! 的體會
在使用LOGO!進(jìn)行程序設(shè)計以及現(xiàn)場調(diào)試過程中,LOGO!簡便易用的編程方式讓我非常滿意,這極大地降低了我在產(chǎn)品開發(fā)過程中的工作強(qiáng)度,編制程序的得心應(yīng)手以及調(diào)試時的方便快捷令我對產(chǎn)品的性能充滿信心。我對LOGO!這款PLC的描述可以用“小巧實用且功能強(qiáng)大,簡易快捷且性能穩(wěn)定”來形容。
從實用性的角度出發(fā),個人建議LOGO!這款PLC可以考慮增加I/O點信號指示燈,如果LOGO!可以顯示各信號點的狀態(tài),將進(jìn)一步方便電氣維修人員的調(diào)試工作。
作者簡介:
劉洋(1983年),男,遼寧沈陽,本科,助理工程師,沈陽機(jī)床股份有限公司中捷鉆鏜床廠技術(shù)部電氣設(shè)計室